摘要: 在高溫、中壓、易燃(rán)易爆介(jiè)質(zhì)反應釜中采用磁力密封技術與采用填料密封、機(jī)械密封技術相比具有操作簡便(biàn)、無(wú)泄漏、維修簡便(biàn)、降低維(wéi)修費用、節能降耗、安全可靠、綜合效益好等優點,可在老化工裝置及新建化工裝置上廣泛應用。
關鍵詞: 介質 密封 泄漏(lòu) 磁力 生產裝(zhuāng)置能力(lì)
2,6—二乙基苯胺、甲乙基苯胺製備(bèi)反應的工藝(yì)狀況是:反應壓力(lì)3.6Mpa左右,反應溫度200~260℃,反應介質(zhì)是苯胺或鄰甲苯胺和鋁粉反應,易燃易爆。我(wǒ)公司原來(lái)采用填料密封反應釜,反應(yīng)後卸壓放掉氫氣,用高溫多級泵輸送至(zhì)反應(yīng)器。以下是工藝流程(chéng)圖(tú):
一.以上工藝流程,存在以下幾個問題:
1.填料密封反應釜密(mì)封(fēng)效果不好,易泄漏,不但造成苯胺等蒸汽泄漏,浪費原(yuán)材料,而且易(yì)燃易爆氣體泄漏危及安全生產。
2.由於製備反應結束後溫度仍大於260℃,而高溫多級泵許用溫度範(fàn)圍要求小於180℃,所以必須降溫至180℃,才能啟動泵輸送,這樣,不但要用冷卻水冷(lěng)卻(què)導熱油(yóu),再冷卻物料溫度,增加了熱耗,而且,也增加了每釜生產時間約2小時左右。
3.冷卻後在(zài)高(gāo)溫多級泵輸送過程中(zhōng),由於物料中存在鋁粉多(duō),原采用反應釜底部出(chū)料(liào),所以經常容易堵塞底閥,經常反衝、拆清閥門(mén),即影響生產又容易損傷多級泵葉輪及機械密封。
由於(yú)是(shì)間斷輸送物料,容易造(zào)成機械密封泄漏、影響生產、造成環境汙染,維修工工作量相當大,平均一星期檢(jiǎn)修一次,特別是經(jīng)常(cháng)發生中班、零點班維修工加(jiā)班加(jiā)點,才(cái)能維持生產,維(wéi)修工作環境惡劣,氣味撲(pū)鼻,造成頭(tóu)昏頭疼,而且維修備品配(pèi)件費用高。
4.輸送至反應釜後,由於介(jiè)質溫度從260℃已降至180℃,在反應釜中,又要用導熱(rè)油加溫至260℃以上才能反應,每釜需多(duō)供熱量10萬大卡。
5.由於原工藝從製備釜出料(liào),部分未反(fǎn)應鋁粉夾帶至泵,使泵無法工作,所以在進泵前增加(jiā)了進料過濾器,平(píng)均每月需清洗(xǐ)一次過濾器。
二.由(yóu)於存在以上諸多缺陷,現采用磁力密封製備釜、帶壓、輸(shū)送至反應器。
工藝(yì)流程如(rú)下:
此(cǐ)工藝有以(yǐ)下優點:
1.製備反應釜(fǔ)時由於磁力密封無泄漏,保證了安全生產,減少了物料(liào)的泄漏浪費(fèi)。
2.由於無(wú)泄漏可(kě)控製反應壓力3~3.5Mpa下反應提高了(le)製備效(xiào)果,縮短了製(zhì)備反應時間。
3.采用插入管輸送,不存在製備釜底部堵塞(sāi)及(jí)鋁粉帶入問題。
4.由(yóu)於(yú)利用壓差輸送,取消了高溫多(duō)級泵,節省了電,特別是解放了維修工、減少了艱苦的維修工作(zuò),節省了昂貴的備品配件的費用。
5.輸送至反應釜由於不用泵也不需降溫,直接260℃輸送至反應釜,節(jiē)約了每釜加熱量10萬大卡,節約了2小時生產(chǎn)時間,提高了生產能力(lì)。
三(sān).使用磁力密封注意(yì)事項:
1.磁力釜用(yòng)密封,使動密封轉變(biàn)為靜密封(fēng),需全封閉密封結構,磁(cí)力采用稀土結構(gòu)鋼,穩定(dìng)性好,不易退磁,使用壽命長。但要注意在運轉過程中,隔離套內的內磁轉子不斷攪動介質,加之渦流等因素,導致隔離套(tào)溫度上升,一般在超過(guò)200℃時,會造成磁力性(xìng)材料(liào)的嚴重退磁而失效。因此,結構上采用夾套冷卻裝置,來防止水汙結垢堵塞水道,一般采用去離子水冷卻,並有明顯溢流裝置,以防斷水,使(shǐ)溫度升高失去磁性。
2.磁力密封帶動攪拌器,在聯軸(zhóu)器上有一對軸承在釜內,所以(yǐ)必須重視該軸承(一(yī)般為滾動軸承(chéng))的潤滑,在高溫(wēn)下采(cǎi)用高(gāo)溫潤滑脂,並采用(yòng)耐高溫(wēn)耐腐蝕的填料(一般采用柔性石(shí)墨),以保證軸承潤滑,一般情況每半年檢修檢查一次。
3.磁力(lì)聯軸器在安裝過程中,應避免磁轉子與其他金屬(shǔ)件的劇(jù)烈碰(pèng)撞以免損傷磁轉子而影響其傳遞力矩。
4.組裝時注意內、外磁轉(zhuǎn)子和隔離套的同心度,不允許有接觸磨擦。
5.磁力傳動是恒力(lì)矩傳動,因此在啟動運轉中不應有過載,並應低負荷起動。
6.運轉中隔離(lí)套與內磁轉子間應充滿(mǎn)介質並循環,否則(zé)會迅(xùn)速升溫,出現(xiàn)滑脫現象,應立即停車,避免磁能轉變為熱能而(ér)使磁轉子升溫而退磁(cí)失效。
四.效果和效益
一年多的實(shí)際運轉,效益和效果明顯,使得(dé)操作簡便,節能降耗,減少了維(wéi)修工作量(liàng)及工作難(nán)度,減去了(le)兩台設備及(jí)其備品備件費用,贏得了生產時間,提高了生產裝(zhuāng)置能力,杜絕了泄漏,減少了物料(liào)損失,保證(zhèng)安(ān)全,獲得了較大的綜合效益(yì)。
1.操(cāo)作上減少了啟動泵(bèng)等步驟,使(shǐ)操作更簡便(biàn)可靠(kào)。
2.在(zài)維修(xiū)上可(kě)減少兩個維修工,每年節約四(sì)萬元左右(yòu)。
3.節省兩台設備(bèi)及備品配件修理費每年節約(yuē)五萬元左右。
4.每釜生產時間節約約兩小時,提高生產裝置能(néng)力約(yuē)10%。
5.減少氫氣(qì)、苯胺(àn)氣體泄漏損失,確保了安全(quán)生產。
6.該裝置投資(zī)5.5萬元,約(yuē)三(sān)個月(yuè)可收(shōu)回投資,年綜合(hé)效益約30餘萬元。
五.推廣及應用
釜(fǔ)用(yòng)機械(xiè)密封存(cún)在價格高,維修頻繁,維修費用(yòng)高及維修難度大(dà)等缺點。磁力密封反應釜及類似我公司生產工藝裝置可廣泛采用此工藝流程,比釜用機械密封有很大的優越性,磁力密封應該是(shì)老化工裝置改造及新建化工裝置的首選技術。
關鍵詞: 介質 密封 泄漏(lòu) 磁力 生產裝(zhuāng)置能力(lì)
2,6—二乙基苯胺、甲乙基苯胺製備(bèi)反應的工藝(yì)狀況是:反應壓力(lì)3.6Mpa左右,反應溫度200~260℃,反應介質(zhì)是苯胺或鄰甲苯胺和鋁粉反應,易燃易爆。我(wǒ)公司原來(lái)采用填料密封反應釜,反應(yīng)後卸壓放掉氫氣,用高溫多級泵輸送至(zhì)反應(yīng)器。以下是工藝流程(chéng)圖(tú):
一.以上工藝流程,存在以下幾個問題:
1.填料密封反應釜密(mì)封(fēng)效果不好,易泄漏,不但造成苯胺等蒸汽泄漏,浪費原(yuán)材料,而且易(yì)燃易爆氣體泄漏危及安全生產。
2.由於製備反應結束後溫度仍大於260℃,而高溫多級泵許用溫度範(fàn)圍要求小於180℃,所以必須降溫至180℃,才能啟動泵輸送,這樣,不但要用冷卻水冷(lěng)卻(què)導熱油(yóu),再冷卻物料溫度,增加了熱耗,而且,也增加了每釜生產時間約2小時左右。
3.冷卻後在(zài)高(gāo)溫多級泵輸送過程中(zhōng),由於物料中存在鋁粉多(duō),原采用反應釜底部出(chū)料(liào),所以經常容易堵塞底閥,經常反衝、拆清閥門(mén),即影響生產又容易損傷多級泵葉輪及機械密封。
由於(yú)是(shì)間斷輸送物料,容易造(zào)成機械密封泄漏、影響生產、造成環境汙染,維修工工作量相當大,平均一星期檢(jiǎn)修一次,特別是經(jīng)常(cháng)發生中班、零點班維修工加(jiā)班加(jiā)點,才(cái)能維持生產,維(wéi)修工作環境惡劣,氣味撲(pū)鼻,造成頭(tóu)昏頭疼,而且維修備品配(pèi)件費用高。
4.輸送至反應釜後,由於介(jiè)質溫度從260℃已降至180℃,在反應釜中,又要用導熱(rè)油加溫至260℃以上才能反應,每釜需多(duō)供熱量10萬大卡。
5.由於原工藝從製備釜出料(liào),部分未反(fǎn)應鋁粉夾帶至泵,使泵無法工作,所以在進泵前增加(jiā)了進料過濾器,平(píng)均每月需清洗(xǐ)一次過濾器。
二.由(yóu)於存在以上諸多缺陷,現采用磁力密封製備釜、帶壓、輸(shū)送至反應器。
工藝(yì)流程如(rú)下:
此(cǐ)工藝有以(yǐ)下優點:
1.製備反應釜(fǔ)時由於磁力密封無泄漏,保證了安全生產,減少了物料(liào)的泄漏浪費(fèi)。
2.由於無(wú)泄漏可(kě)控製反應壓力3~3.5Mpa下反應提高了(le)製備效(xiào)果,縮短了製(zhì)備反應時間。
3.采用插入管輸送,不存在製備釜底部堵塞(sāi)及(jí)鋁粉帶入問題。
4.由(yóu)於(yú)利用壓差輸送,取消了高溫多(duō)級泵,節省了電,特別是解放了維修工、減少了艱苦的維修工作(zuò),節省了昂貴的備品配件的費用。
5.輸送至反應釜由於不用泵也不需降溫,直接260℃輸送至反應釜,節(jiē)約了每釜加熱量10萬大卡,節約了2小時生產(chǎn)時間,提高了生產能力(lì)。
三(sān).使用磁力密封注意(yì)事項:
1.磁力釜用(yòng)密封,使動密封轉變(biàn)為靜密封(fēng),需全封閉密封結構,磁(cí)力采用稀土結構(gòu)鋼,穩定(dìng)性好,不易退磁,使用壽命長。但要注意在運轉過程中,隔離套內的內磁轉子不斷攪動介質,加之渦流等因素,導致隔離套(tào)溫度上升,一般在超過(guò)200℃時,會造成磁力性(xìng)材料(liào)的嚴重退磁而失效。因此,結構上采用夾套冷卻裝置,來防止水汙結垢堵塞水道,一般采用去離子水冷卻,並有明顯溢流裝置,以防斷水,使(shǐ)溫度升高失去磁性。
2.磁力密封帶動攪拌器,在聯軸(zhóu)器上有一對軸承在釜內,所以(yǐ)必須重視該軸承(一(yī)般為滾動軸承(chéng))的潤滑,在高溫(wēn)下采(cǎi)用高(gāo)溫潤滑脂,並采用(yòng)耐高溫(wēn)耐腐蝕的填料(一般采用柔性石(shí)墨),以保證軸承潤滑,一般情況每半年檢修檢查一次。
3.磁力(lì)聯軸器在安裝過程中,應避免磁轉子與其他金屬(shǔ)件的劇(jù)烈碰(pèng)撞以免損傷磁轉子而影響其傳遞力矩。
4.組裝時注意內、外磁轉(zhuǎn)子和隔離套的同心度,不允許有接觸磨擦。
5.磁力傳動是恒力(lì)矩傳動,因此在啟動運轉中不應有過載,並應低負荷起動。
6.運轉中隔離(lí)套與內磁轉子間應充滿(mǎn)介質並循環,否則(zé)會迅(xùn)速升溫,出現(xiàn)滑脫現象,應立即停車,避免磁能轉變為熱能而(ér)使磁轉子升溫而退磁(cí)失效。
四.效果和效益
一年多的實(shí)際運轉,效益和效果明顯,使得(dé)操作簡便,節能降耗,減少了維(wéi)修工作量(liàng)及工作難(nán)度,減去了(le)兩台設備及(jí)其備品備件費用,贏得了生產時間,提高了生產裝(zhuāng)置能力,杜絕了泄漏,減少了物料(liào)損失,保證(zhèng)安(ān)全,獲得了較大的綜合效益(yì)。
1.操(cāo)作上減少了啟動泵(bèng)等步驟,使(shǐ)操作更簡便(biàn)可靠(kào)。
2.在(zài)維修(xiū)上可(kě)減少兩個維修工,每年節約四(sì)萬元左右(yòu)。
3.節省兩台設備(bèi)及備品配件修理費每年節約(yuē)五萬元左右。
4.每釜生產時間節約約兩小時,提高生產裝置能(néng)力約(yuē)10%。
5.減少氫氣(qì)、苯胺(àn)氣體泄漏損失,確保了安全(quán)生產。
6.該裝置投資(zī)5.5萬元,約(yuē)三(sān)個月(yuè)可收(shōu)回投資,年綜合(hé)效益約30餘萬元。
五.推廣及應用
釜(fǔ)用(yòng)機械(xiè)密封存(cún)在價格高,維修頻繁,維修費用(yòng)高及維修難度大(dà)等缺點。磁力密封反應釜及類似我公司生產工藝裝置可廣泛采用此工藝流程,比釜用機械密封有很大的優越性,磁力密封應該是(shì)老化工裝置改造及新建化工裝置的首選技術。